桂林火焰切割钢板厂家 开平板

    桂林火焰切割钢板厂家 开平板

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佛山市央泽钢铁有限公司

钢水脱氧不良是造成连铸坯表面皮下气泡、针孔的主要原因之一。当钢水脱氧不良时,钢中所含有的富氧就会与钢中的碳发生反应生成CO气体,在钢液凝固过程中,若钢中的CO气泡不能及时逸出而随坯壳一起凝固就会形成气泡缺陷。
脱氧不良主要与转炉出钢终点控制差有关,如终点出钢碳过低、出钢过程下渣、脱氧合金加入不足等都有可能导致钢水中氧含量过盛而导致铸坯出现皮下气泡缺陷;从大量的轧材改尺数据中分析发现,仅个别炉次存在脱氧剂加入不足、终点出钢碳为0.05%、0.06%过低的现象外,其它多数问题炉次的脱氧剂加入量均满足工艺要求且终点出钢碳基本维持在0.08%以上。钢水终点碳含量与氧含量的关系如图3所示。
为进一步分析造成铸坯气泡缺陷的原因,判断轧材边部“雨点状”缺陷是否由于钢中氧含量过高所致,于轧材切割现场取三个边部存有“雨点状”缺陷且不同炉次的切割边角料做氧氮分析,切割边角料试样编号分别为1#、2#、3#;从化验结果得知,所取的三个试样中的氧含量均未**过0.0035%,因此可断定,近阶段铸坯气泡缺陷并非由于钢水脱氧不良所致。

合金调质钢的终热处理是淬火加高温回火(调质处理)。合金调质钢淬透性较高,一般都用油,淬透性特别大时甚至可以空冷,这能减少热处理缺陷。
合金调质钢的终性能决定于回火温度。一般采用500℃-650℃回火。通过选择回火温度,可以获得所要求的性能。为防止第二类回火脆性,回火后快冷(水冷或油冷),有利于韧性的提高。
合金调质钢常规热处理后的组织是回火索氏体。对于表面要求耐磨的零件(如齿轮、主轴),再进行感应加热表面淬火及低温回火,表面组织为回火马氏体。表面硬度可达55HRC~58HRC。
合金调质钢淬透调质后的屈服强度约为800MPa, 冲击韧性在800kJ/m2心部硬度可达22HRC~25HRC。若截面尺寸大而未淬透时,性能显著降低。

合金元素对过冷奥氏体分解转变的影响
除Co外, 几乎所有合金元素都增大过冷奥氏体的稳定性, 推迟珠光体类型组织的转变, 使C曲线右移, 即提高钢的淬透性。常用提高淬透性的元素有:Mo、Mn、Cr、Ni、Si、B等。必须指出, 加入的合金元素, 只有完全溶于奥氏体时, 才能提高淬透性。如果未完全溶解, 则碳化物会成为珠光体的核心, 反而降低钢的淬透性。另外, 两种或多种合金元素的同时加入(如, 铬锰钢、铬镍钢等), 比单个元素对淬透性的影响要强得多。
除Co、Al外, 多数合金元素都使Ms和Mf点下降。其作用大小的次序是:Mn、Cr、Ni、Mo、W、Si。其中Mn的作用, Si实际上无影响。Ms和Mf点的下降, 使淬火后钢中残余奥氏体量增多。残余奥氏体量过多时,可进行冷处理(冷至Mf点以下), 以使其转变为马氏体; 或进行多次回火, 这时残余奥氏体因析出合金碳化物会使Ms、Mf点上升, 并在冷却过程中转变为马氏体或贝氏体(即发生所谓二次淬火)。

当直接与钢水接触的耐火材料、保护渣、覆盖剂及合金等加入料受潮时,材料中的水份可在瞬间转变为蒸汽并在高温下迅速分解为[H]和[O]溶解于钢水之中,进而增加钢液中氢、氧元素的含量,从而促使铸坯皮下气泡的形成。
对连铸现场使用的辅料保护渣、高性能中包覆盖剂、低碳低硅中包覆盖剂、中包干式料等逐一多次进行抽检化验;结果表明连铸过程所用的辅料水份含量除高性能中包覆盖剂水份含量偶有**标现象外,其它辅料均维持在较低水平;为降低保温料高性能中包覆盖剂水汽含量高对铸坯气泡的影响,连铸工序保护浇注过程要求先加入水份含量较低的低碳低硅中包覆盖剂再加入水份含量偶有**标的高性能中包覆盖剂,避免其直接与中包内钢水接触,但生产Q345B钢时出现整炉铸坯气泡的现象仍未缓解。连铸辅料水份化验结果如表3所示。
为判断中间包及钢包的烘烤情况对铸坯气泡缺陷的影响,分析了大量的改尺数据发现,缺陷问题炉次均非连铸浇注的中包炉钢水,因此可排除中间包烘烤不良这一因素(中包烘烤开浇温度可维持在1200~1300℃之间)对铸坯气泡的影响;但通过统计发现,个别整炉气泡缺陷的炉次与炉前启用全新备用钢包有一定关系;由此可见,启用的全新备用钢包烘烤不良、钢包砖中水汽含量过高,对铸坯边部气泡影响较大。
对出钢过程加入的合金(硅铁、锰铁等)进行水份抽检化验发现,合金的水份含量时有**标现象(严格要求合金中不允许含有水份);因三钢地处我国东南一带,受季节性梅雨潮湿气候、储存不当及合金运输过程防雨布遮挡不良等原因的影响,常导致一部分合金出现受潮现象,而转炉未对受潮合金采取有效控制措施,出钢时将受潮合金直接加入钢水中,终造成Q345B钢铸坯出现整炉气泡的现象。为断定这一因素对连铸坯气泡缺陷的影响,转炉通过加强对现场合金存放的管理、杜绝直接使用运
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